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随着我国经济的发展,煤炭能源消耗严重,氮排放增加,发达地区的情况更为严重。为此,火电厂开始实施相关排放标准,防治大气污染。为了进一步提高污染治理效果,须采用合理的工艺处理火电厂烟气脱硫脱氮废水。
污水处理厂工艺流程
1.1生物处理工艺
过去,该工艺主要用于生物处理,其中厌氧池和厌氧池是其主要组成部分。不同设计参数之间存在明显差异。在供氧罐工艺处理过程中,反应器主要采用圆钢材料。由于反应器处于关闭状态,系统中应安装搅拌器,功率控制在合理范围内,搅拌器位置应在容器顶部。合理控制厌氧池的反硝化时间。TRS还将消耗大量时间,并保持在厌氧反应池的范围内。此外,厌氧池的STR很长,导致多磷酸菌的内源性呼吸延长,导致细胞内总糖损失。面对这种现象,PHB对VFA的吸收和贮存质量都会下降,从而降低除磷效率。
1.2物理处理工艺
火电厂烟气脱硫脱氮废水的净化除采用生物处理外,还采用物理处理。火电厂排放的废水中含有有机物、氨氮和悬浮物等污染物。其水质特征如下:
有机物含量低,生物利用度低。
高浓度的氮和氨。
盐度高,主要有钠盐和硫酸盐两种,钠盐含量为10000mg/L,硫酸盐含量为4000g/L~5000g/L,在处理过程中对所有沉淀作业进行有针对性的处理,在特殊情况下,适当添加混凝剂,使沉淀达到标准要求。
2、 烟气脱硝废水厌氧氨氧化试验
脱硫脱硝废水特点突出,进水温度大,氨氮浓度也会增加,但有机物浓度较差。由于这些因素的影响,厌氧氨硝化自养菌能够很好的生长。火电厂烟气脱硫脱硝的净化应采用厌氧氨氧化工艺,对整个工艺进行处理时应制定完善的方案。
废水处理系统出水水质标准为:pH值达到7.0,TSS标准为100.0mg/l,BOD5标准为50.0mg/l,coddcr标准为100.0mg/l,so42-标准为300.0mg/l,NH3-N标准为35mg/l,达到工业废水排放标准。ASBR反应器是一种应用广泛的厌氧氨氧化反应器。在厌氧氨氧化反应过程中,将按照适当的比例设定浓度。在清洗污水时,须合理调整计算,以确保能够发生混凝沉淀。在此过程中,应添加一定量的石灰乳。
3、 流程改进
在对改造后的污水处理站进行总结的基础上,提出了“厌氧氨氧化+脱氮”工艺改进的设想。与传统工艺相比,“厌氧氨氧化+脱氮”工艺具有以下优点:
(1) 它不依赖进水碳源,也不会受到进水b/c的限制。厌氧氨氧化菌是化能自养细菌,可以使用nh4+-n作为电子供体,no2-是电子受体产生的氧化还原反应。
(2) 降低了游离氨对不同微生物的毒性限制。经过氧氨氧化脱氮后,氨氮可以去除。
(3) 部分碳源可以节省。传统工艺需要在每个生物单元中放置碳源,这将导致碳源的巨大浪费。
(4) 无需污泥回流。由于好氧生物处理只降解有机物而不进行硝化,因此不需要污泥回流。
4、 污水处理站运行结果及讨论
4.1实际运行结果
经过物理处理后,污水中的许多重金属和TSS将被去除,但污水中COD和NH3-N的浓度不会发生明显变化。物理处理后,生化处理部分进水标准为:
TSS值为100.0mg/l;Coddcr标准为550.0mg/l;T-N标准为450.0mg/l;T-P标准为3.7mg/l;SO42标准为4250.0mg/l;NH3-N标准为195.0mg/l。
生化处理污水水质标准为:
TSS值为70.0mg/l;Coddcr标准为100.0mg/l;T-N标准为125.0mg/l;T-P标准为1.0mg/l;SO42标准为125.0mg/l;NH3-N标准为39.5mg/l。
4.2实际运行结果分析
污水处理站实际运行期间,出水水质相对稳定,TSS和COD出水标准均满足设计和排放要求。然而,当清洗污水中的NH3-N和T-N时,效率只能达到70%~80%,导致出水水质标准超过规定要求。
出现上述情况的主要原因是:一是采用了不完善的流程。采用传统的生物处理工艺,污水中NH3-N和T-N的浓度很高,尤其是FA的浓度,这对硝化细菌有很大的抑制作用,很难使氧气罐顺利硝化。此外,污泥硝化液在返回缺氧池的过程中氨浓度很小,这将对反硝化产生很大影响。其次,缺氧池和好氧池的反应池容积不平衡。由于好氧池的SRT较短,无法进行综合硝化。第三,应该投入更多的碳源。由于污水中的b/c值较低,在处理前需要向污水中加入适量的碳源,这势必会消耗大量的碳源。